一直以來,陜鋼集團(tuán)龍鋼公司軋鋼廠棒三作業(yè)區(qū)堅(jiān)持“目標(biāo)引領(lǐng) 問題導(dǎo)向”總步調(diào),圍繞過“緊日子”生產(chǎn)總要求,從降能耗、提指標(biāo)、保質(zhì)量入手進(jìn)行難點(diǎn)攻克,助力節(jié)能增效軋制工作再上一臺階。
巧改擋板,將生產(chǎn)事故最小化。
實(shí)際生產(chǎn)過程中,中軋來料表面氧化鐵皮極易導(dǎo)致精軋進(jìn)口粘鋼,甚至造成生產(chǎn)中廢,前期,該單位針對此問題安排人員利用每次停機(jī)時間檢查清理中軋前跑槽及導(dǎo)衛(wèi)氧化鐵皮,盡管起到一定作用,但極大增加了人員勞動強(qiáng)度,且受限于生產(chǎn)作業(yè)率影響。
考慮到中軋至精軋為長段竹節(jié)跑槽,中軋來料走向較為穩(wěn)定,通過現(xiàn)場研究,決定在中軋竹節(jié)跑槽末端加裝活頁擋板,當(dāng)中軋來料穿過活頁擋板時,活頁擋板活動端會自動將來料上端殘留氧化渣掃下,從而達(dá)到自動清理的效果,據(jù)推算,此裝置可有效避免中廢2次以上,指標(biāo)創(chuàng)效超過12萬元,達(dá)到降本增效的目的。
巧改油站,將設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)最優(yōu)化。
棒三粗中軋稀油站為兩臺螺桿泵,其正常工作壓力、管道末端壓力及流量相對較低,與當(dāng)前生產(chǎn)需求不相符。以中軋9#、11架減速機(jī)為例,油站工作壓力最大0.55Mpa,管道末端壓力僅為0.22Mpa,流量最大為1265L/min,管道油壓及流量過低造成減速機(jī)軸承室溫度偏高,對設(shè)備安全運(yùn)行埋下隱患,同時又嚴(yán)重影響減速機(jī)使用壽命,造成設(shè)備維修保養(yǎng)成本偏高。
技術(shù)人員現(xiàn)場研究,決定在現(xiàn)有設(shè)備不動的基礎(chǔ)上增加一臺螺桿泵,將工作壓力提高至0.7Mpa以上,同時加大流量及流速,保證正常生產(chǎn)期間機(jī)列減速機(jī)軸承室溫在55℃以下,以達(dá)到設(shè)備安全運(yùn)行的目的,改造后,粗中軋減速機(jī)使用周期可提升一倍以上,按照誤機(jī)節(jié)時及折舊成本核算,此項(xiàng)改進(jìn)年創(chuàng)效約25萬元。
巧改方向,將成品質(zhì)量最美化。
棒三精整AB區(qū)成品輥道緩沖擋板原為橫移式,當(dāng)成品捆鋼順行至擋板時,擋板會正向撞擊擋板框架,反之會反向撞擊擋板框架,因擋板前后擋板框架為焊接件,長期使用會使擋板框架延輥道方向變形張裂,嚴(yán)重影響成品鋼齊頭效果及打包質(zhì)量,同時,因緩沖擋板為橫移式,當(dāng)擋板框架變形后,緩沖擋板、擋板氣缸組裝件會隨擋板擺動方向晃動,影響設(shè)備整體使用壽命。
為保證設(shè)備正常使用,同時為進(jìn)一步提升鋼材外觀質(zhì)量,經(jīng)現(xiàn)場研究,決定使用廢舊鋼坯制作一個擋板框架,焊接上下部分,將緩沖擋板、氣缸組裝件整體挪至擋板框架頂部。改造后,擋板前后擺動不易造成框架變形,有效提高了擋板及氣缸組件使用壽命,降低設(shè)備更換成本,同時,有效提高了成品打包質(zhì)量和齊頭效果,為成品鋼材外觀質(zhì)量提升提供有效保障。(陳輝)
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