日月開(kāi)新元,萬(wàn)象啟新篇。近日,陜鋼漢鋼公司煉鋼廠面對(duì)新的目標(biāo)和挑戰(zhàn), 堅(jiān)持在生產(chǎn)保供上精耕細(xì)作,在生產(chǎn)組織上精心謀劃,在生產(chǎn)過(guò)程中精打細(xì)算,助力挖潛增效工作向縱深開(kāi)展。
優(yōu)質(zhì)保供助生產(chǎn),從生產(chǎn)組織上再優(yōu)化。
煉鋼廠緊緊圍繞“調(diào)度為核心”的生產(chǎn)組織理念,持續(xù)向生產(chǎn)組織過(guò)程要效益。調(diào)度在生產(chǎn)組織過(guò)程中以降低鐵水溫降為發(fā)力點(diǎn),與煉鐵廠、公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行有效溝通,提升鐵水成份目標(biāo)命中率,靈活合理安排推鐵。在做好鐵水保供的前提下,著眼于鐵水罐運(yùn)行情況跟蹤,力爭(zhēng)在線周轉(zhuǎn)罐數(shù)量≤18個(gè),要求每2罐鐵推鐵一次(鐵水罐周轉(zhuǎn)次數(shù)>4.7次),以提高鐵水罐周轉(zhuǎn)次數(shù),降低熱損失,提高鐵水入爐溫度。同時(shí),班中針對(duì)鐵水罐結(jié)底、結(jié)罐現(xiàn)象,罐號(hào)及時(shí)反饋至煉鐵,協(xié)同做好鐵水罐積渣清理,進(jìn)一步保障入爐鐵水溫度。
無(wú)縫銜接提節(jié)奏,從工序環(huán)節(jié)上再提升。
轉(zhuǎn)爐出鋼溫度的高低,直接影響冶煉過(guò)程中的能量轉(zhuǎn)化,合金元素的吸收率、爐襯壽命、成品鋼的質(zhì)量等經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。在生產(chǎn)過(guò)程中,鋼包在線周轉(zhuǎn)空冷時(shí)間長(zhǎng),二次倒渣包蓋打開(kāi)時(shí)間長(zhǎng),導(dǎo)致在線鋼包溫降大,轉(zhuǎn)爐出鋼溫度不受掌控。針對(duì)這一問(wèn)題,煉鋼廠采取兩連鑄機(jī)15個(gè)輪流生產(chǎn)時(shí),按五個(gè)周轉(zhuǎn)鋼包運(yùn)行,減少在線鋼包空冷時(shí)間;二次倒渣時(shí)間控制<1min,及時(shí)進(jìn)行鋼包加蓋,減少鋼包溫降。調(diào)度人員在優(yōu)化各工序作業(yè)時(shí)間上下大力氣,轉(zhuǎn)爐兌鐵、加廢鋼、爐后出鋼、過(guò)渡跨修包等工序環(huán)節(jié)以運(yùn)行速度歷史最優(yōu)為標(biāo)準(zhǔn),制定了詳細(xì)的工序作業(yè)時(shí)間控制要求。在上道工序節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)延誤時(shí),協(xié)調(diào)吹氬站、吊運(yùn)等環(huán)節(jié)做好相應(yīng)的“補(bǔ)位”工作,減少過(guò)程銜接時(shí)間損耗,在提升節(jié)奏的同時(shí)有效降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度。
瞄準(zhǔn)關(guān)鍵控制點(diǎn),從破除瓶頸上再發(fā)力。
“白班1#爐新合金烘烤爐使用14爐,平均烘烤時(shí)間12分鐘,烘烤溫度490℃。2#爐新合金烘烤爐使用14爐,平均烘烤時(shí)間12分鐘,烘烤溫度480℃。” 每班班后調(diào)度都會(huì)對(duì)合金烘烤爐運(yùn)行情況進(jìn)行詳細(xì)的通報(bào)。
合金烘烤爐是利用轉(zhuǎn)爐煤氣對(duì)合金進(jìn)行在線烘烤的裝置,是降本的重要舉措之一。為了保障烘烤設(shè)備的高效運(yùn)行,煉鋼廠充分發(fā)揮系統(tǒng)引擎核心作用,引領(lǐng)專(zhuān)業(yè)職能科室在日常工作中找準(zhǔn)履職切入點(diǎn)。牽頭制定設(shè)備日常的點(diǎn)巡檢、維護(hù)保養(yǎng)制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備的事故隱患,提前預(yù)知設(shè)備性能的改變,從而減少設(shè)備突發(fā)故障的機(jī)會(huì),使設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。對(duì)于在線出現(xiàn)的問(wèn)題,第一時(shí)間協(xié)調(diào)人員到現(xiàn)場(chǎng)排除故障,保障合金烘烤設(shè)備的使用。目前,合金烘烤周期約13min,入爐合金溫度達(dá)到400℃,可降低出鋼溫度10℃。(黃文博)
更多資訊,下載群眾新聞