一直以來,陜鋼集團龍鋼公司軋鋼廠棒三作業(yè)區(qū)堅持“目標引領(lǐng) 問題導(dǎo)向”總步調(diào),圍繞“節(jié)能軋鋼 經(jīng)濟軋鋼”生產(chǎn)總要求,積極開展多項技術(shù)改進措施,助推全年各項經(jīng)濟指標穩(wěn)步提升。
圓盒變方盒,成本節(jié)余一毛錢。
一直以來,該單位中軋450平輥進口導(dǎo)衛(wèi)使用圓形夾板裝配,夾板裝配固定需使用頂絲固定,當夾板內(nèi)側(cè)磨偏后,在外力作用下夾板會隨著磨損方向轉(zhuǎn)動,進而導(dǎo)致中軋進口來料轉(zhuǎn)鋼,同時又因圓形夾板固定不牢固,導(dǎo)致夾板耐磨性差,甚至?xí)驃A板變形導(dǎo)致中軋廢鋼。
為解決這一問題,技術(shù)人員重新設(shè)計450平輥進口導(dǎo)衛(wèi)框架及夾板,將原來的圓形夾板改進為方形夾板,將原來的圓形導(dǎo)衛(wèi)框架改進為方形導(dǎo)衛(wèi)框架。此項改進可增加450平輥導(dǎo)衛(wèi)及夾板使用周期,而且極大降低了中軋廢鋼風(fēng)險,噸鋼導(dǎo)衛(wèi)成本可降低1毛錢。
長跑變短跑,根根跑出加速度。
之前,該單位中軋過渡跑槽采用9米長整體跑槽,因過渡跑槽距離過長,在中軋來料軋制間隙,跑槽會因鋼溫影響導(dǎo)致冷熱應(yīng)力變化大,容易產(chǎn)生跑槽裂紋,進而造成跑槽損壞,嚴重時會造成廢鋼,因此,必須對過渡跑槽進行注水冷卻。但注水冷卻跑槽一方面增加了冷卻水用量,另一方面造成鋼材非必要降溫,導(dǎo)致原料鋼坯能耗增加。
為徹底解決這一問題,技術(shù)人員經(jīng)過反復(fù)模擬計算,決定對過渡跑槽重新設(shè)計制作,將原整根9米跑槽改為4根2米跑槽組合,同時不再注水冷卻。經(jīng)上線驗證,此項改進可最大限度降低冷熱應(yīng)力變化對過渡跑槽造成的影響,同時降低了軋制冷卻水用量,減輕了鋼坯的非必要能耗。綜合年創(chuàng)效約15萬元。
線上變線下,作業(yè)率再提升5%。
粗中軋來料進入下一架進口,當軋輥咬入角過大,咬合力與料型兩側(cè)受力不匹配時,就會使來料在進口打滑,導(dǎo)致粗中軋廢鋼。因而,粗中軋機裝配完后,必須使用打包絲或焊絲拉焊磨槽。當線下人工磨槽不到位,軋輥再次線上磨槽時,勢必會導(dǎo)致誤機產(chǎn)生,進而影響作業(yè)效率;當線下磨槽強力使用焊條磨槽,勢必會損壞整體軋輥槽面,進而會降低軋槽過鋼量,降低作業(yè)率。
為保證生產(chǎn)順行,同時進一步提高作業(yè)效率,技術(shù)人員決定設(shè)計線下磨槽裝置,通過測繪600、500、450系列上下軋輥中心尺寸,選用合適長度十字萬向軸,在確保傳動安全、操作安全的前提下,采用3000W減速電機帶動萬向軸轉(zhuǎn)動,進而帶動軋輥轉(zhuǎn)動,經(jīng)試用,此裝置可實現(xiàn)下線軋輥拉焊磨槽,減少線上軋輥磨槽時間及廢鋼幾率,大大提高整體作業(yè)率,年創(chuàng)效約100萬元。(陳輝)
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