今年以來,陜鋼龍鋼公司軋鋼廠棒三作業(yè)區(qū)深挖內(nèi)潛、堵塞漏洞,在“降本”上下苦功,在“增效”上見實效,舉全員之力堅決打贏降本增效攻堅戰(zhàn)。針對影響生產(chǎn)順行的一系列制約問題,廣大團員青年充分發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新和小技小改潛力,結(jié)合安全措施,有效解決了生產(chǎn)難題,為公司扭虧轉(zhuǎn)盈貢獻(xiàn)軋鋼智慧和力量。
加裝脈沖選擇器提效率
在軋制φ20規(guī)格期間,因中軋軋制道次減少兩道,導(dǎo)致2#飛剪剪切程序設(shè)計速度無法及時檢測末端架次的速度,致使精軋區(qū)鋼頭易產(chǎn)生頭部開裂或夾渣。針對這一問題,組織技術(shù)人員專題研究后,決定在末端軋機傳動柜增加隔離脈沖選擇器,此舉有效解決了飛剪無法正常剪切的問題,很大程度上降低了軋線的中廢率,提高產(chǎn)品的成材率,并且在更換規(guī)格后人員能快速的恢復(fù)其他規(guī)格的接線,有效提高生產(chǎn)效率,確保生產(chǎn)順行。
改編控制程序穩(wěn)節(jié)奏
由于加熱爐入爐輥道冷金屬檢測器和入爐懸臂輥道編碼器經(jīng)常會出現(xiàn)信號傳遞失靈現(xiàn)象,導(dǎo)致加熱爐入爐定位失效,無法控制入爐懸臂輥道的運行速度,影響生產(chǎn)節(jié)奏。電氣專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)過現(xiàn)場仔細(xì)觀察后,決定優(yōu)化入爐懸臂輥道控制程序,增加延時控制程序,通過程序優(yōu)化改造,解決了入爐定位失效的問題,減少備件消耗,年可創(chuàng)效約1.35萬元。
增設(shè)繼電器保平安
煤氣快切閥是加熱爐煤氣管網(wǎng)的重要安全設(shè)備,在自動狀態(tài)下,當(dāng)空氣、煤氣、壓縮空氣任意一個氣源壓力低于設(shè)置數(shù)值時,電子控制系統(tǒng)就會使快切閥關(guān)閉。在實際生產(chǎn)中,快切閥關(guān)閉后經(jīng)常會出現(xiàn)手動打不開的情況,從而影響正常生產(chǎn)。為了解決這一難題,電氣工段組織班組長和專業(yè)技術(shù)人員召開專題會,商定技改方案,決定在控制箱增設(shè)中間繼電器,通過中間繼電器給快切電磁閥提供電源,同時增加指示燈,改造后可以快速判斷快切閥動作異常的原因,不僅能有效保障電氣維修人員在煤氣區(qū)域的作業(yè)安全,同時也便于維修人員快速的處理故障,減少誤機時間,累計創(chuàng)效2萬元。(樊亞妮)
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